従来は摩耗により1穴毎にガイドパッドを交換していたが、新0124 ドリルヘッドでは切屑排出が良好で噛み込みもなく、さらにクーラントによる潤滑と冷却が改善され、ガイドパッドの寿命が従来品に対して3倍になった。
また、加工穴の直進性も良好で、0.13mm 以下であった。


| コンポーネント名 | バーストック |
| 被削材名 | Inconel 718 (HRc40) |
| 加工タイプ | ソリッド ドリリング |
| 工具径 | φ 30 mm |
| 加工穴深さ | 660 mm |
| 加工機 | BTAマシン |
| 切削油 | 油性 |
| 切削速度 | 20 m/min |
| 回転送り | 0.15 mm/rev |
| ブレーカー | G |
| 材種 | UC2220 (NLX) |
切屑排出能力が向上したことにより、他社品に対して送りを21%上げても切屑詰まりのない、安定した加工が可能になった。この生産性向上により、ワーク毎の加工コストを23%改善できた。


| コンポーネント名 | 熱交換器部品 |
| 被削材名 | DIN 16Mo3 |
| 加工タイプ | ソリッド ドリリング |
| 工具径 | φ30.4 mm |
| 加工機 | BTAマシン |
| 切削油 | 油性 |
| 切削速度 | 120 m/min |
| 回転送り | 0.16 mm/rev |
| 送り | 201 mm/min |
| ブレーカー | G |
| 材種 | UC2220 (NLX) |
一枚のチューブシートに18,000穴の加工。従来は工具を15穴開けるごとに交換していたが、当社品では25穴まで寿命が改善した。その結果、一枚のチューブシート加工に従来は1,200個の工具が必要だったが、720個で加工できるようになった。


| コンポーネント名 | チューブシート |
| 被削材名 | SA508 Gr.3 Cl.2 + Inconel 690 |
| 加工タイプ | ソリッド ドリリング |
| 工具径 | φ19.28 mm |
| 加工機 | BTAマシン (3軸) |
| 切削油 | 油性 |
| 切削速度 | 90 m/min |
| 回転送り | 0.16 mm/rev |
| ブレーカー | BA |
| 材種 | UX2+ZAP |
発電所で使用される巨大な発電機のケーシング加工において、従来はハイスドリルと仕上げボーリングで1つの穴加工に数時間を要していたが、ユニタックのDTS 加工を導入して以来、その加工は数十分と劇的に短縮された。


| コンポーネント名 | タービンケーシング |
| 被削材名 | 低合金鋼 |
| 加工タイプ | ソリッド ドリリング |
| 工具径 | φ118 mm |
| 加工機 | 横中グリ盤 |
| 切削油 | 油性 |
| 切削速度 | 110 m/min |
| 回転送り | 0.17 mm/rev |
| ブレーカー | G |
| 材種 | UC2220 (NLX) |
バニシング効果で良好な加工面。 仕上げ加工の省力化に貢献。


| 被削材 | S45C |
| 工具径 | φ30 mm |
| 加工穴深さ | 200 mm |
| 加工機 | BT50 M/C |
| 切削油 | 水溶性 |
| 切削速度 | 100 m/min |
| 回転送り | 0.1 mm/rev |
φ60x2,600mmのホーニング前加工において、ワンパス加工で全て要求公差以内を達成。またユニデックスを使用することで工程が削減され、加工時間の短縮を実現した。


| 被削材 | 炭素鋼 |
| 工具径 | φ60 mm |
| 加工穴深さ | 2,600 mm |
| 切削油 | 油性 |
| 切削速度 | 80 m/min |
| 回転送り | 0.16 mm/rev |
| ブレーカー | BR1 |
| 材種 | UC1125 (DLXT) |